焦炭熱性質(zhì)中反應(yīng)性CRI與反應(yīng)后強度CSR 的關(guān)系
CSR 和 CRI 的關(guān)系 ,反應(yīng)性 CRI與反應(yīng)后強度CSR相互關(guān)系符合基本規(guī)律 ,即反應(yīng)性低 ,反應(yīng)后強度高。影響焦炭反應(yīng)性的因素較多 , 主要受煤質(zhì)、煉焦工藝條件 、焦炭結(jié)構(gòu)以及焦炭灰成 分等諸多因素影響 。一般來說 ,Vdaf = 25 %~30 % , R0max在 1. 2 %~1. 4 %的煤制得的焦炭反應(yīng)性較低 。提高煉焦終溫、延長燜爐時間、增加裝爐煤的散密 度 ,可以降低焦炭的反應(yīng)性 。焦炭氣孔率增加 ,焦炭 反應(yīng)性增大 。由于 40 kg 試驗焦爐的煉焦終溫、裝 爐煤的散密度均低于大型焦爐 ,而焦炭的氣孔率又 高 ,因而相比生產(chǎn)實際冶金焦其反應(yīng)性 (CRI) 就較 高 ,反應(yīng)后強度 (CSR) 就較低。關(guān)于試驗焦爐與工 業(yè)焦爐的兩者反應(yīng)性的定量關(guān)系 ,目前尚未進行研究只有一般的定性關(guān)系。
40 kg 試驗焦爐所煉焦炭的 CSR和 CRI 關(guān)系 Fig. 5 Relationship between CSRand CRI 氧槍噴頭參數(shù)和加入合成渣的方法解決了寶鋼二煉鋼低硅鐵水吹煉的困難 。同時,使氧流量由 50 000 m3 / h 提高到 60 000 m3 / h ,吹氧時間縮短 1. 5 min/ 爐。對國內(nèi)大型轉(zhuǎn)爐采用低硅鐵水煉鋼有重要意義。
3、結(jié)論
(1) 提高供氧強度 + 優(yōu)化造渣操作的高效吹氧工藝 ,適用于不同噸位和原料條件的轉(zhuǎn)爐鋼廠。
(2) 80~300 t 的大 、中型轉(zhuǎn)爐采用高效吹氧可 提高鋼產(chǎn)量 8 %~15 %,轉(zhuǎn)爐的其它技術(shù)經(jīng)濟指標 也有適當?shù)母纳?。年增?jīng)濟效益在6 500 萬元左右。
(3) 在寶鋼一煉鋼 300 t 轉(zhuǎn)爐開發(fā)的高效吹氧 技術(shù) ,供氧強度達到 3. 83 m3 / ( t ·min) ;在寶鋼二煉鋼所開發(fā)的大型轉(zhuǎn)爐低硅鐵水高效吹煉技術(shù)解決 了化渣困難、粘槍、脫磷率低等問題。中型轉(zhuǎn)爐的供 氧強度 4. 0~4. 4 m3 / ( t ·min) ,這些指標在國內(nèi) 、 外都是領(lǐng)先的。
(4) 測量了大、中 、小不同噸位轉(zhuǎn)爐的氧槍噴頭 射流特性 ,得到了射流衰減系數(shù) K 與噴孔出口直徑 的關(guān)系 : K = 0. 001 93 de 2 - 0. 084 de + 11. 95 。
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