換熱器/冷凝器泄漏、結(jié)垢的分析及解決
摘要:淄博索雷工業(yè)以高分子聚合物對列管式冷凝器管板腐蝕及滲漏問題進(jìn)行現(xiàn)場治理,解決了管板和管列管因焊接、脹接及介質(zhì)腐蝕所導(dǎo)致的滲漏腐蝕問題。設(shè)備修復(fù)和保護(hù)后的正常運行,驗證出高分子聚合物修復(fù)和保護(hù)材料的應(yīng)用性及索雷工業(yè)技術(shù)的實效性。
關(guān)鍵詞:冷凝器、換熱器、滲漏、腐蝕、結(jié)垢清洗、列管式、現(xiàn)場修復(fù)
冷凝器、換熱器滲漏
1. 前言
工業(yè)生產(chǎn)中列管式換熱器是目前應(yīng)用最廣泛的一種換熱設(shè)備。與其它幾種間壁換熱器相比,單位體積設(shè)備所能提供的傳熱面積要大得多,傳熱效果也較好。由于設(shè)備結(jié)構(gòu)緊湊、堅固,且能選用多種材料來制造,故適應(yīng)性較強(qiáng),尤其在大型裝置和高溫、高壓中得到廣泛應(yīng)用。
列管換熱器主要有殼體、管束、關(guān)板(又稱花板)和頂蓋(又稱封頭)等部件組成。換熱器泄漏是最出現(xiàn)頻繁的問題之一,經(jīng)常導(dǎo)致整套裝置停車,換熱器一旦發(fā)生故障,不僅影響生產(chǎn)的經(jīng)濟(jì)性,還常常直接威脅主機(jī)或其他設(shè)備的安全運行,甚至引起嚴(yán)重的設(shè)備損害事故。
換熱器/冷凝器的材質(zhì)一般以碳鋼、不銹鋼和銅為主,在制造中管板和列管一般采用焊接和脹接工藝。焊接工藝一般采用手工電弧焊,焊縫形狀存在不同程度的缺陷,如凹陷、氣孔、夾渣等,焊縫應(yīng)力的分布也不均勻;脹接工藝有存在不同金屬的“雙金屬”腐蝕現(xiàn)象。管板部分一般與工業(yè)冷卻水接觸,而工業(yè)冷卻水中的雜質(zhì)、鹽類、氣體、微生物都會構(gòu)成對管板和焊縫的腐蝕。特別是水中含有的氯離子和氧的濃度變化,對金屬的腐蝕形狀起重要作用。
2. 泄漏原因分析
列管換熱器內(nèi)部管系泄漏主要分為管子本身泄漏和端口泄漏。
2.1 管子端口泄漏原因
2.1.1 熱應(yīng)力過大
列管式換熱器在操作時,由于冷、熱流體溫度不同,使殼體和管壁的溫度互有差異。這種差異使殼體和管子的熱膨脹不同,當(dāng)兩者溫差較大時可能將管子扭彎,或使管子從花板上拉松,甚至毀壞整個換熱器。對此,就必須結(jié)構(gòu)上考慮熱膨脹的影響,采用各種補(bǔ)償?shù)姆椒āQ熱器在啟停過程中溫升率、溫降率超過規(guī)定,使高加的管子和管板受到較大的熱應(yīng)力,使管子和管板相聯(lián)接的焊縫或脹接處發(fā)生損壞,引起端口泄漏。因管子管壁薄,收縮快,管板厚,收縮慢,常導(dǎo)致管子與管板的焊縫或脹接處損壞。這就是規(guī)定的溫降率允許值只1.7℃/min- 2.0℃/min,比溫升率允許值2℃/min- 5℃/min 要嚴(yán)格的原因。
2.1.2 管板變形
主要是管板的加工變形及加工時產(chǎn)生的變形,管子與管板相連,管板變形會使管子的端口發(fā)生泄漏。高加管板水側(cè)壓力高、溫度低,汽側(cè)則壓力低、溫度高,尤其有內(nèi)置式疏水冷卻段者,溫差更大。如果管板的厚度不夠,則管板會有一定的變形。管板中心會向壓力低、溫度高的汽側(cè)鼓凸。在水側(cè),管板發(fā)生中心凹陷。在主機(jī)負(fù)荷變化時,加汽側(cè)壓力和溫度相應(yīng)變化。尤其在調(diào)峰幅度大,調(diào)峰速度過快或負(fù)荷突變時,在使用定速給水泵的條件下,水側(cè)壓力也會發(fā)生較大的變化,甚至可能超過高加給水的額定壓力:這些變化會使管板發(fā)生變形導(dǎo)致管子端口泄漏或管板發(fā)生永久變形。如果高加的進(jìn)汽門內(nèi)漏,則在主機(jī)運行中停運高加后,會使高加水側(cè)被加熱而定容升壓,如水側(cè)無安全閥或安全閥失靈,壓力可能升得很高,也會使管板變形。
2.1.3 堵管工藝不當(dāng)
一般常用錐形塞焊接堵管。打入錐形塞時用力要適度;捶擊力量太大,引起管孔變形,影響鄰近管子與管板連處,會造成損壞而使之出現(xiàn)新的泄漏。焊接過程中,如預(yù)熱、焊縫位置及尺寸不合適,會造成鄰近管子與管板連接處的損壞。采用其他堵管方法,如脹管堵管、爆炸堵管等,如工藝不當(dāng),也會引起鄰近管口的泄漏。因此應(yīng)遵循嚴(yán)格的堵管工藝。
2.2 管子本身泄漏原因
2.2.1 應(yīng)力腐蝕
應(yīng)力腐蝕破裂是指拉應(yīng)力和特定腐蝕介質(zhì)的共同作用而引起的金屬或合金的破裂。其特征是,大部分表面上并未遭破壞,只有一部分細(xì)裂紋穿透金屬或合金內(nèi)部。應(yīng)力腐蝕破裂能在常用的設(shè)計應(yīng)力范圍之內(nèi)產(chǎn)生,因此后果嚴(yán)重。引起應(yīng)力腐蝕破裂的重要因素有溫度、溶液成分、金屬或合金的成分、應(yīng)力和金屬結(jié)構(gòu)。
2.2.2 管子振動
給水溫度過低或機(jī)組超負(fù)荷等情況下,通過換熱器管子間蒸汽流量和流速超過設(shè)計值較多時,具有一定彈性的管束在殼側(cè)流體擾動力的作用下會產(chǎn)生振動,當(dāng)激振力的頻率與管束自然振動頻率或其倍數(shù)相吻合時,將引起管束共振,使振幅大大的增加,導(dǎo)致管子與管板的連接處受到反復(fù)作用力造成管束損壞,管束振動損壞的機(jī)理一般有:①由于振動而使管子或管子與管板連接處的應(yīng)力超過材料的疲勞持久極限,使管子疲勞斷裂;②振動的管子在支撐隔板的管孔中與隔板金屬發(fā)生摩擦,使管壁變薄,最后導(dǎo)致破裂;③當(dāng)振動幅度較大時,在跨度的中間位置相鄰的管子會相互摩擦,使管子磨損或疲勞斷裂。
2.2.3 管子給水入口端的侵蝕
入口管端的侵蝕損壞只發(fā)生在碳鋼換熱器中,是一種侵蝕和腐蝕共同作用的損壞過程:其機(jī)理是管壁金屬在表面形成的氧化膜被高紊流度的給水破壞并帶走,金屬材料不斷損失。最終導(dǎo)致管子的破損。有時損壞面可以擴(kuò)大到管端焊縫甚至管板:給水pH 值低(小于9.6)、含氧量高(大于7μg/L)、溫度低(小于260℃)、紊流度大的情況下,容易發(fā)生侵蝕。
2.2.4 腐蝕
當(dāng)?shù)蛪簱Q熱器的管材為銅,低壓銅管常因泄漏嚴(yán)重而被迫更換。pH 值8.5~8.8 時,銅的腐蝕率最低。而碳鋼要求pH 值不小于9.5。影響碳鋼管束腐蝕的主要因素有:含氧量和給水pH 值:當(dāng)給水中的溶解氧過高或pH 值過低,會使高加管子的內(nèi)壁受到腐蝕,故給水溶解氧的濃度不得超過7pg/L,pH 值維持在9.3~9.6 之間。如果殼側(cè)有氧氣存在,將會引起管束外壁的氧腐蝕。銅沉積:會引起點腐蝕,形成點蝕坑。溫度影響碳鋼表面Fe3O4氧化膜的形成:一般認(rèn)為在260℃%以上時,F(xiàn)e3O4氧化膜比較穩(wěn)定. 低于這個溫度時,F(xiàn)e3O4氧化膜的保護(hù)程度取決于給水的pH 值和其他環(huán)境因素。pH 值大于9.6 時,安全。
2.2.5 材質(zhì)、工藝不良
管子材質(zhì)不良,管壁厚薄不均,組裝前管子有缺陷,脹口處過脹,管子外側(cè)有拉損傷痕等,在換熱器遇到異常工況時,會導(dǎo)致管子大量損壞。
3. 索雷工業(yè)
解決冷凝器管板腐蝕滲漏的方法
索雷高分子聚合物產(chǎn)品是以高分子聚合物、金屬或陶瓷超細(xì)粉末、纖維等為基料,在固化劑、固化促進(jìn)劑的作用下復(fù)合而成的材料。各種材料在性能上互相取長補(bǔ)短,產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng),使復(fù)合材料的綜合性能優(yōu)于原組成材料。具備極強(qiáng)的粘接力、機(jī)械性能、和耐化學(xué)腐蝕等性能,因而廣泛應(yīng)用于金屬設(shè)備的機(jī)械磨損、劃傷、凹坑、裂縫、滲漏、鑄造砂眼等的修復(fù)以及各種化學(xué)儲罐、反應(yīng)罐、冷凝器、管道等設(shè)備的化學(xué)防腐保護(hù)及修復(fù)。
3.1 列管泄漏預(yù)防措施
對于管子本身泄漏,應(yīng)先查清管束泄漏的形式及位置,并選用合適的堵管工藝,堵塞管子的兩個端口。無論采用何種堵管工藝,為保證堵管的質(zhì)量,被堵管的端頭部位一定要經(jīng)過良好處理,使管板、管孔圓整、清潔,與堵頭有良好的接觸面。在管子與管板連接處有裂紋或沖蝕的情況下,一定要去除端部原管子材料及焊縫金屬,使堵頭與管板緊密接觸。
3.2 管板腐蝕及焊接、脹接端口腐蝕滲漏保護(hù)
3.2.1 空心錐銷脹接修復(fù)
3.2.2 脹接端口和管板保護(hù)
切除脹接端口多余部位(如圖)
3.2.3焊接端口和管板的保護(hù)
3.2.4 列管內(nèi)壁保護(hù)層延伸10-20mm
4. 保護(hù)修復(fù)效果
4.1 測壓設(shè)備
4.1.1 移動式活塞式空氣壓縮機(jī)
4.1.2 循環(huán)水
4.2 設(shè)備數(shù)據(jù)
電廠油冷器(如圖)
管板:800mm;
管束:304不銹鋼;
壓力:0.2MPa,
管程介質(zhì):循環(huán)水;
殼程:透平油
設(shè)備問題:管板焊接端口滲漏
部件制作周期:2個月
現(xiàn)場修復(fù):4小時
4.3 測壓結(jié)果
修復(fù)后測試壓力0.6MPa