清梳聯(lián)改造效果及優(yōu)勢
3. 4節(jié)能
3. 4. 1裝機容量減少,由于改造后清花部分取消了振動棉箱、成卷機及濾塵機,減少了36. 5 kW的裝機容量;但增加了16臺自動供棉箱,裝機功率增加18. 32 kW,整體減少裝機功率18. 18 kW,所以每年可以節(jié)約電費支出約12. 5萬元。
3. 4. 2制成率提高,清梳聯(lián)由于避免了退卷時棉層的粘連,以及換卷搭接時造成的頭尾廢棉層,減少回卷率300,制成率提高了300;由于改造后清梳聯(lián)清花部分的故障率大幅下降,使運轉(zhuǎn)效率得到了提高。從而可節(jié)約綜合費用約5萬元。
3. 5減少維修費用
清梳聯(lián)改造后,去除了清花系統(tǒng)中最易發(fā)生故障、最難調(diào)整、壞件最多的成卷機,這樣相應(yīng)的減少維修工作量、維修費用和停產(chǎn)時間。減少維修費用(人力及設(shè)備機、物、料消耗)達7萬元。
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清梳聯(lián)改造
清梳聯(lián)改造 所謂簡易清梳聯(lián)改造,就是利用原有的清花、梳棉系統(tǒng)(只取掉其中的成卷裝置),加裝風(fēng)機和自動供棉機,運用管道聯(lián)接和電氣控制,實現(xiàn)連續(xù)式喂棉及整線自動化運行。棉花從上棉箱經(jīng)過再次開松進入靜壓棉箱,在氣壓作用下夯實通過梳棉羅拉導(dǎo)出到導(dǎo)棉板形成均勻的延綿層,在給棉羅拉兩端加裝靈敏的位移傳感器,通過PLC和變頻電機對給棉羅拉的位移測控對延綿層厚度和給棉羅拉轉(zhuǎn)速進行控制,從而實現(xiàn)開環(huán)控制;大喇叭口處加裝傳感器實現(xiàn)閉環(huán)控制從而達到長短片段混合控制的良好效果。青島伊思達機械制造有限公司生產(chǎn)的JF1170和JF1171棉箱在不加載自調(diào)勻整系統(tǒng)的情況下,紡化纖條重不勻率控制在3%左右(特別適合不勻率要求不高的氣流紡客戶紡再生棉客戶等),加裝開環(huán)自調(diào)勻整的能控制在2%左右,混合環(huán)效果更佳(適合環(huán)錠紡)。其FT201風(fēng)機通過plc實現(xiàn)全線氣壓檢測隨時調(diào)整,即使個別機臺檢修也不影響線上其他梳棉機的正常工作。通過對186的加裝變頻器等電器改造和傳動改造,大大降低了電力資源的消耗和易損件的使用。
關(guān)于減少短絨的討論
1、采用短流程。
采取一抓,一開,一混,一清短流程,單軸流開棉機的開松,除雜較高并且具有一定的排塵、排短絨功能,多打手開棉機種類較多,其共同點是握持開梳清除能力強,雖具有排短絨功能,但同時存在短絨增長的問題。具有按時序順向給棉的“薄喂入、輕打擊、高轉(zhuǎn)移”、緩和開梳與自由開梳相結(jié)合的fA116型主除雜機,能保持在除雜的前提下,筵棉含短絨率(<=16mm)增加不超過1個百分點。
2、改善握持梳理狀況。
梳棉機由于棉箱喂入棉層比棉卷厚兩倍,且棉層面束與給棉羅拉軸線夾角小,纖維損傷劇增,通過加大給棉板與刺輥齒之間的隔距,控制錫林轉(zhuǎn)速,降低刺輥轉(zhuǎn)速,增大錫林與刺輥表面線速比(2.2~2.6)采用大度,合理縱向齒密,刺輥鋸條和給棉羅拉包纏鋸條,緩解了握持分梳力度,提高了纖維轉(zhuǎn)移率,生條短絨率有20%~22%減低到16%~17.5%,減少了4個~5個百分點。為延緩刺輥齒間對筵棉的開始作用點,在給棉板分梳長度與角度加大和使用弧形給棉板,都可獲得減少纖維損傷的效果。
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