聚烯烴無鹵料造粒機(jī)無鹵阻燃電纜料的拉伸性能表3示出不同工藝及不同配方的LDPE電纜料的拉伸性能。從表3可以看出,由于Al(OH)3的大量填充導(dǎo)致材料的拉伸性能急劇惡化,通過復(fù)配表面處理可以使電纜料的拉伸性能得到部分的恢復(fù),但僅使材料的拉伸強(qiáng)度得到提高,而斷裂伸長率提高得不多;在體系中又添加了南京塑泰高分子相容劑后,不僅材料的拉伸性能進(jìn)一步提高,而且斷裂伸長率也恢復(fù)到較高的水平。而采用直接混料造粒工藝制備的LDPE電纜料,由于阻燃劑分布不均勻,其拉伸性能損失仍然較大。聚烯烴無鹵料造粒機(jī)2.5 無鹵阻燃電纜加工問題探討聚烯烴無鹵料造粒機(jī)
由于無機(jī)阻燃劑的高填充導(dǎo)致了電纜料流變性能發(fā)生很大的變化,粘度明顯增大,在電纜制備過程中主要存在兩個(gè)方面的問題:一是擠出電纜表面質(zhì)量問題,一些無鹵阻燃電纜的表面很粗糙,缺乏光澤度,其原因是無鹵阻燃劑在基體樹脂中分散不均,導(dǎo)致在擠出物的表面形成團(tuán)聚,這主要是材料復(fù)合過程中的問題;擠出電纜表面的鱉魚皮現(xiàn)象是另一種典型擠出問題,它有時(shí)可以通過調(diào)整擠出工藝參數(shù)得以解決,如更低的牽引一速度配合更高的出口溫度,聚烯烴無鹵料造粒機(jī)但是這種解決的方法導(dǎo)致生產(chǎn)效率很低而沒有經(jīng)濟(jì)性。二是加工無鹵阻燃電纜過程中存在模頭口水料。這個(gè)問題的出現(xiàn)可能是擠出量太多,也有可能是Al(OH)3的顆粒結(jié)構(gòu)及其極性導(dǎo)致熔體粘附在模頭上,延緩了材料的脫模,當(dāng)口水料累積到一定程度時(shí),它就會(huì)被絕緣電纜帶走,導(dǎo)致產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題。3 結(jié)論聚烯烴無鹵料造粒機(jī)
(l)選擇以Al(OH)3為主阻燃劑,聚硅氧烷為協(xié)效阻燃劑;以LDPE為主體樹脂,配以適當(dāng)比例的E/VAC和}E/EAK制備了多組分協(xié)效低煙無鹵阻燃電纜料,其綜合性能優(yōu)良。聚烯烴無鹵料造粒機(jī)
(2)分析了無機(jī)阻燃劑在基體樹脂中高填充所出現(xiàn)的時(shí)間尺度上和空間尺度上分散不均勻的問題,提出了采用多步混料造粒工藝及對(duì)無機(jī)阻燃劑實(shí)施表面處理并配合南京塑泰高分子相容劑的方案。
聚烯烴無鹵料造粒機(jī)(3)分析了高填充無鹵阻燃電纜在生產(chǎn)過程中面臨的問題,提出通過添加潤滑劑或者表面活性劑來改變復(fù)合體系的流動(dòng)性是解決這些問題的有效手段
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